闲置设备“再上岗”,助力减排创效223万元
7月11日,记者从吉林石化化肥厂获悉,该厂坚持低成本发展战略,充分利用现有资源,将闲置的精馏塔变为“环保设备”,成功实施碳黑水降氨氮技术攻关,实现碳黑水中氨氮物减排、副产氨水再利用“一举两得”目标,预计年创效约223万元。
据悉,该厂合成氨装置运行过程中会产生碳黑水,为将溶解在碳黑水中的氨氮分离出来,降低水中氨氮含量,开辟环保治理新路径,该厂成立攻关小组,积极与高校联合研讨方案,和研究院科研人员合作开展试验,研究出一套新的氨氮分离工艺:通过加入液碱,将酸性碳黑水稳定为碱性,再送入精馏塔,利用常压蒸馏的方式,从塔底污水中将氨氮分离出来。
“有了思路就抓紧干。在对闲置精馏塔进行相应改造的过程中,我们用可以便捷拆装的软管替代需要搭接的大量临时管线,大大节省了时间和人力物力……”三羟车间工艺工程师于海波介绍,车间7名技术人员全部上阵,配合施工单位用两天时间就连接长软管225米,为高质量完成项目改造提供了有力保障。
碳黑水降氨氮技术攻关项目投用后,经过一段时间的优化调整,各项指标均达到预期效果。“截至目前,三羟装置已累计处理碳黑水8136吨,碳黑水中的氨氮含量由处理前的560毫克每升降至10毫克每升,氨氮去除率达到97%以上,累计减排氨氮4.47吨。此外,副产的氨气还能回收利用,每年可制作20%浓度的氨水330吨,成为工厂新的效益‘增长点’。”三羟车间副主任文海峰说。(记者彭冰)
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